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渣油泵機械密封失效分析及技術改進
2013年06月04日      來源:中國機械CAD論壇   關注:379

  乙烯裝置渣油泵是裂解燃料油氣提塔的塔底外送泵,它將經柴油組分混合的渣油液輸送到成品罐區。該泵在實際運行中,頻繁發生泄漏,機械密封在安裝運行一周左右開始微漏,1~2個月內泄漏量增大,無法繼續使用。嚴重影響了裝置的環保達標和長期穩定運行。

  一、基本情況:

  該泵為單吸懸臂臥式離心泵,損壞情況如下:

  1、動環和動環座、軸套間的間隙被阻塞

  2、動環和靜環有環狀磨損痕跡

  3、密封腔內有粘稠狀聚合物、焦狀顆粒等雜質

  4、彈簧銹蝕嚴重,被雜質和聚合物卡澀,彈性不足

  其主要技術參數如下表:介質介質溫度介質粘度流量揚程吸入/排出壓力軸功率電機轉數渣油170℃7.15mm2/s 8.9m3/h 76m 0.091MPa/0.785MPa 15KW 2950r/m

  二、失效分析:

  一般造成密封失效的主要原因有端面液膜失效、材料與介質不相容,以及制造和安裝問題等。端面比壓是機械密封的重要性能參數,端面比壓要在設計的范圍之內(內裝式機械密封一般為0.4 MPa~0.7 MPa),以保證機械密封端面良好配合,使密封面間形成有效液膜。

  端面比壓的計算公式為:

  Pb=Pt+Pp-Pm

  Pb=Pt+(K-λ)P

  其中:d2=72mm d1=37mm d2=34mm

  彈簧比壓Pt=Ft(彈簧力)/[π/4(d22-d02)]=0.45MPa(廠家設計值)

  載荷系數K=(d22-d02)/(d22-d12)=1.056

  膜壓系數λ=0.742

  密封腔內介質壓力P=(入口壓力+出口壓力)/2=0.438MPa

  可以計算出原8B1-P型機械密封端面比壓Pb為0.586 MPa,是符合設計規范的,在正常工作條件下是能夠滿足生產要求的。這和實際情況相吻合,在使用初期機械密封并不泄漏,那導致其失效的原因又是什么呢?這就必須從機械密封的工作環境入手,進行綜合分析。

  E-GA103泵沖洗液來自該泵出口,經過濾器后注入E-GA103泵。在實際生產過程中,由于渣油粘度比較大,流動性差,并且渣油介質中含有粒狀和粉沫狀結焦物,在摩擦副周圍不可避免地存在著結焦物,這對摩擦副的危害相當大。通過對沖洗系統徹底檢查,發現沖洗液管嚴重結焦阻塞。由于該泵處于氣提塔底部,管道和設備的銹蝕物以及雜質和重組份聚合物都沉積在塔底,進入泵體內的渣油含有大量的雜質和聚合物,同時由于沖洗量不足,使這些雜質和聚合物不可避免地沉積于密封腔內,造成使動環和動環座、軸套間的間隙被阻塞,導致動環在軸向的動作不靈活甚至被卡死,彈簧被卡澀,不能提供原設計0.586MPa的端面比壓,導致密封面不能良好地貼和,液膜平衡被破壞,這時密封就會出現微漏,隨著聚合物和雜質顆粒進入摩擦副端面,密封面逐漸被磨損,再加上動環軸向補償不靈,造成密封泄漏量增加,最終導致密封徹底失效。

  三、改進措施

  根據密封的失效原因,我們有針對性地從以下幾個方面進行了技術改造:

  1、改變密封結構形式

  根據該泵的具體工況條件,我們選用了艾志318型卡式單端面機械密封(集裝式),其主要特點如下:

  通過自動鎖緊環實現精確定心。

  可調節式壓蓋可直接配合常用螺栓使用,集裝式結構安裝方便。

  彈簧位于輔助密封圈外側,與介質完全隔開,避免了彈簧的卡澀。

  動環采用的是整體浮動式非鑲嵌,靜環是通過計算機分析,設計的Z形,其優點是散熱好,熱量不宜積聚。

  2、用柴油組分作沖洗液

  由于渣油組分過重并含有較多的雜質和聚合物,使沖洗管線堵死而造成機械密封損壞,所以必須選用合適的沖洗液。按照乙烯工藝流程,E-DA103塔內的混合柴油組分將與渣油混合,生成最終產品,我們認為用混合柴油作為沖洗液比較合適,原因如下:

  2.1混合柴油組分清潔,并與渣油相容性好。

  2.2混合柴油組分的壓力和溫度都適合渣油泵工況。混合柴油組分為300℃以上的餾分,而渣油的工作溫度為170℃,混合柴油作沖洗液不會汽化,有效地避免了泵的汽蝕。E-DA103的塔底循環泵E-GA105泵出口壓力為0.54MPa,出口溫度80℃。E-GA103泵其密封腔中的壓力可由以下公式估算:

  P=(入口壓力+出口壓力)/2=0.438MPa

  沖洗液壓力比密封腔中的壓力大0.1 MPa左右,是非常合適的,直接從E-GA105泵出口引入密封腔即可。

  2.3用混合柴油組分作沖洗液是最經濟的,幾乎沒用增加任何投入,因為這部分柴油組分最終還是要與渣油混合。

  E-GA103兩臺泵自2001年1月開始使用卡式機械密封,從現場情況來看密封效果非常好,運行至今仍沒有任何泄漏跡象,使用壽命達到了2年以上。原8B1-P機封每套價格為960元,卡式機械密封每套2500元,兩年內僅機封備件費就節約1萬余元,通過去除密封沖洗,提高了泵的有效流量,經濟效益是顯而易見的。

  四、結束語

  通過對渣油泵機械密封結構的改造,并合理選用沖洗液,提高了機械密封的使用性能,解決了機械密封頻繁泄漏的問題,降低了設備維護和維修費用,保證了裝置的連續穩定生產。

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